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西南油气田重庆气矿攻坚川东页岩气新层系
添加时间:2025-09-27

  

西南油气田重庆气矿攻坚川东页岩气新层系(图1)

  中新网重庆新闻9月27日电 2025年9月24日,记者从中国石油西南油气田公司重庆气矿获悉,川东地区大天池气田龙门区块页岩气新层系勘探开发取得关键突破:中国石油页岩气新层系首个先导试验平台——大页1H1平台累计产气量已突破5000万立方米,平台压力与生产态势稳定,初步估算最终可采储量(EUR)超出方案预期20%。这一重要进展,为川渝地区千亿立方米页岩气产能基地建设注入了强劲动力。

  从前期钻探一口超深层页岩气井需耗时约200天,到如今最快64.85天完钻;压裂作业效率从每日不足1段提升至2.8段,创下国内超深层页岩气压裂时效新纪录;单井日均产量从方案设计的7.8万立方米,实际稳定在15万立方米以上……这一系列跨越式突破的背后,是重庆气矿深入贯彻落实集团公司决策部署,以强化创新驱动、因地制宜发展新质生产力为核心,在川东老区成功开辟资源接替新阵地的生动实践。

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  川东地区地质构造极其复杂,素有“地质家考场”之称。新层系页岩气埋藏深度普遍超过4500米,储层薄、地应力差异大,勘探开发难度属世界级。面对复杂地质条件、高井控风险、岩层可钻性差等严峻挑战,重庆气矿坚持地质先行,依托数十年积累的海量地质资料和研究成果,对区域内上千口老井数据进行系统梳理,结合高精度地震成像技术,精准刻画晚二叠世开江-梁平海槽边界,科学划分页岩有利相带,最终将目标锁定在厚度仅约3.5米的优质“铂金靶体”。

  2022年12月,部署于重庆市梁平区的大页1H井获日产32.06万立方米的高产工业气流,实现了四川盆地页岩气规模增储新层系的重大发现,该成果荣获中国石油2021年度油气勘探重大发现特等奖。专家指出,此发现拓展了四川盆地海相页岩气勘探领域,新层系具备万亿立方米级的资源潜力,川东地区埋深小于5000米的有利区面积占比较大,开发前景广阔。

  重庆气矿树立“周期决定成本”理念,成立由矿领导挂帅的攻关小组,全力推动钻井工程提速提效。先导试验区共部署11口井,批复的单井钻井周期为150天(钻井130天+完井20天),而前期两口评价井平均钻井周期长达178.55天,方案对提速制定高标准要求。

  项目启动初期,井身结构设计矛盾凸显:大201井沿用传统高含硫气藏复杂设计,导致成本高、压裂受限甚至套变;大页1H井结构相对简单,存在优化空间。为破解“安全冗余”与“开发风险”的两难困境,重庆气矿地质工程一体化团队开展大规模数据筛查,系统梳理分析了川东地区相国寺、大池干、张家场、大天池等主体构造400余口老井的数万页井史资料。通过逐井分析,团队得出“向斜区飞仙关组地层无需按高含硫设计”关键结论,据此提出了井身结构优化方案。

  方案推进并非一帆风顺。设计单位初期基于安全考虑未予采纳。重庆气矿主要领导亲自带队,携详实数据和分析报告向上级领导专项汇报,最终推动优化方案通过审查。

  优化方案落地后成效显著:首口先导试验井大页1H1-2井钻井周期缩短至78.57天;随后的大页1H1-3井进一步压缩至69.92天。团队持续开展第二轮优化,并在大页1H3-2井试验国产高温旋导工具,虽因设备调试未达60天目标,但仍以64.85天的周期刷新纪录,为国产装备应用积累了宝贵经验。

  最终,11口先导试验井平均钻完井周期仅为95天,较150天的计划周期大幅缩短55天。据测算,单井直接节约钻井成本约550万元,加之井身优化减少的套管费用,单井节约近千万元,11口井累计节约费用超亿元。更重要的是,优化后的井身结构为后期高效压裂、实现高产创造了条件。

  2025年4月22日,大页1H1平台压裂施工圆满完成。该平台3口水平井完钻井深近7000米、垂深超4500米,施工面临超深、超高压、加砂难度大等极限挑战。同时,项目涉及十余家参战单位,协同难度极大。

  重庆气矿作为属地单位,主动担当,牵头构建高效协同机制。一是建强联合指挥体系,成立现场联合项目组,实行“每日对接、每周对表”,矿领导驻井督导,专家团队远程支撑,实现快速决策,压裂作业得以提前38天启动。二是深化地质工程一体化,采用“分阶段拉链式”压裂模式,并成功应用限流射孔、套变磁性监测等新技术,首次在超深层平台实现“连续油管替代原钻机”进行井筒准备,单井准备时间从7-10天缩短至3-5天。三是大力推广全电驱压裂技术,效率较传统柴油驱动提升71%,单井减排超100吨,能耗降33%,噪音降46%。四是强化资源统筹与地企联动,提前协调完成供电专线、供水泵站等关键配套设施建设,主动对接地方政府建立三级协调机制,为施工营造了良好外部环境。

  最终,大页1H1平台综合压裂时效达到2.8段/天,创国内同等井深最高纪录,并实现了“零事故、零套变”的安全目标,打造了超深层页岩气高效协同开发的典范。

  大页1井区先导试验的成功,不仅体现在钻井周期的缩短和成本的显著下降,更体现在超出预期的产能表现。井身结构优化带来的“低成本+高产能”优势,使新层系页岩气顺利通过股份公司评估,获得了持续规模开发的“通行证”。

  从依赖安全冗余到追求精准优化,从计划150天的起点到95天的平均周期跨越,重庆气矿在川东页岩气新层系开发中,以目标为导向,以创新支撑优化,用细节决定效益,生动诠释了能源行业如何通过强化创新驱动、因地制宜发展新质生产力。这不仅是单井效率的提升,更是中国页岩气开发从规模扩张向效益提升转型的缩影,为老气区资源接替、保障国家能源安全探索出了一条高效路径。

  目前,该井区最后一个先导试验平台大页1H3平台已进入排采阶段,预计平台日产量可达60万立方米,将为西南油气田实现产量目标提供重要支撑。重庆气矿正系统总结推广成功经验,加速川东新层系资源转化,为保障国家能源安全、推动能源高质量发展贡献更大力量。(完)

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